صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
تهراني‌ها به خانه‌هاي کوچک‌تر رو آورده‌اند
چه بخوريم که قلب‌مان سالم بماند؟
مضرترين داروهاي رايج که مغزتان را هدف مي‌گيرد
طرح افزايش ظرفيت پزشکي به صحن علني مجلس مي‌رود
چرخ خياطي را مي‌فروشيم گاو مي‌خريم
30 درصد تهراني‌ها نيازمند مراجعه به روان‌پزشک هستند
خطوط چهره‌تان چه مي‌گويند؟
اگر ديابت نداريد با خيال راحت هندوانه بخوريد
اين کلمات عاشقانه در زندگي مشترک معجزه مي کند
آيا اگر شير پاستوريزه را بجوشانيم كيفيت آن از بين مي‌رود؟
فقر ويتامين کا و 7 علامت پنهان آن در بدن!
خواص فوق العاده چاي سياه
شهرداري کهريزک آزار سگ‌هاي ولگرد را تکذيب کرد
دلايل سينه درد هنگام سرفه
علل ريزش مو در خانم‌ها
سن طلايي درمان انحراف ستون فقرات، چند سالگي است؟
رفع مشکل قرار وثيقه جامعه پزشکي/ جزئيات برنامه ملي بيمه پزشکان
دلايلي که ثابت مي کند لبنيات براي بدن مفيد است
90 درصد پزشکان کمتر از 5 ميليون تومان در سال ماليات مي‌دهند
8 هزار پرستار جديد جذب وزارت بهداشت مي‌شوند
A.A.B/ Effects of Plunging Motion on Unsteady Aerodynamic Behavior of an Aircraft Model in Compressible Flow
تعداد بازدید : 420
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

Abstract– Aspects of pitching and plunging motions on unsteady aerodynamic behavior of an aircraft model were studied. Extensive wind tunnel tests were performed on a standard dynamics model، SDM، oscillating in both pitch and plunge modes. Up to now، there has been little or no result on the plunging behavior of an aircraft or missile as a whole and the present experiments can be considered as one of the first attempts to study the compressible flow field over a model undergoing both pitching and plunging motions. The experiments involved measuring normal force and pitching moment of the model at Mach numbers of 0.4، 0.6 and 1.5 and oscillation frequencies of 1.25، 2.77 and 6.00 Hz. The longitudinal dynamic derivatives were then calculated from the measured data. The pitching results have been compared with the available data on the same model and good agreement has been achieved. However no plunging data on the same or a similar model was available in the literature to be compared with the present findings

 
نویسنده: A. R. Davari AND M. R. Soltani
مترجم :
منبع : IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION B-ENGINEERING - Volume 31، Number B1، February 2007
تاریخ : February 2007
مطالب مرتبط
 
 A.A.C/ سياره هاي كوتوله
 A.A.C/ از اين قاره به آن قاره
 A.A.B/ Effect of Hall’s Current for Stokes’ Problem for a Third Grade Fluid in the Case of Suction
 A.A.B/ اثر مكش بر توزيع فشار يك نيم مدل
 A.A.B/ تحليل آيروديناميکي روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه و مدلسازي دنباله آزاد
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد